面对东濮老区勘探开发状况日趋复杂、深层低渗透油气藏比例越来越大、新增经济可采储量较低、成本上升势头明显的实际,中原油田实现持续发展面临巨大挑战。
在“投资、成本大讨论”活动中,中原油田认识到,成本控制好与坏关系到企业能否实现可持续发展。为此,他们发扬“干毛巾也要拧出三滴水”的精神,挤干成本水分,力争今年油气发现成本、开发成本、操作成本分别降低10%,提升整体经济效益,实现可持续发展。
转变成本管理理念,创新管理机制
在大讨论活动开展过程中,中原油田经营管理人员的成本管理理念也在发生转变:从固定成本刚性化向一切成本都可控转变,从投资成本分类管理向投资成本一体化管理转变,从单纯控制成本总量向单位成本经营管理转变,从按要素控制向整体优化、综合评价、系统控制转变。
在大讨论活动中,中原油田创新成本管理机制,确保降本增效目标实现,最大限度地延长油田经济生命期。
建立项目管理工作机制。他们组建油气勘探、水平井应用、节电降耗等12个项目组,强化投资、成本、产能建设、效益的闭环管理,实施及时有效的奖惩措施。今年上半年,该油田作业工作量同比减少139井次,青苗赔偿费同比下降10%。
建立经营运行分析机制,突出“四个结合”,即全面分析与专题分析相结合,经营分析与财务分析相结合,查找问题与制定措施相结合,全局分析与重点关注相结合。他们分区块、分行业设立定额指标体系,并及时进行对比分析,选择最好的挖潜增效方法。
建立激励约束机制。他们统计油气产量、收入、成本、利润等指标,实施月度排名通报、季度总结讲评、半年预考核兑现、年终总考核兑现,调动全员降本增效的积极性。截至目前,在股份公司“比学赶帮超”评比活动中,他们夺得天然气产量、天然气商品量、单位完全成本、利润、单位油气综合能耗和水井综合利用率等6个指标的红旗。
优化调整,降低三项成本
中原油田进入开发中后期,勘探开发对象越来越复杂,成本控制难度日益加大。但是,他们没有被“油田越老、成本越高”吓倒,确立了今年发现成本、开发成本和操作成本分别降低10%的目标,迎难而上。
中原油田坚持优化调整,走精细勘探、效益勘探发展之路,降低发现成本。在勘探投资上,他们把资金优先投向内蒙古“两干”地区和东濮老区中浅层。今年上半年,他们严把井位论证关,优化钻井工程设计,加强随钻分析,精细试油方案,钻探成功率同比提升4个百分点,节约投资3%,降低发现成本7%,落实探明储量1006万吨,完成年度任务的84%。
该油田坚持方案优化部署,强化一体化运作,做到精细开发,降低开发成本。今年上半年,该油田新井平均单井产能达6.3吨,同比提高0.4吨。在新增动用储量品位越来越低的情况下,新井产能不降反升,这正是他们坚持单井设计的结果。他们严格控制直井改定向井和大位移井,严格控制收益率低于20%的产能建设井。
今年上半年,该油田新老区注采配套率分别达62%、79%,注水见效期延长10%。他们坚持勘探评价建设一体化,及时跟踪勘探新发现,评价中浅层优质储量。该油田上半年动用储量960万吨,平均单井井深减少13米,节约进尺1287米,新建产能14.8万吨,实现开发成本降低10%的目标。
该油田坚持“三管齐下”,努力实现节约挖潜与优化治理的有机结合,降低操作成本。
他们加强技术和经营分析,积极优化调整老区措施。今年上半年,该油田共评价措施1641井次,优化178井次,否决低效措施井63口,节约投资4300万元,措施有效率同比提高5.2个百分点,作业工作量同比减少108井次。
他们积极优化地面系统运行。今年上半年,该油田开展文南等5个注水系统优化改造,推进濮城等5项集输系统改造,提高系统效率;优化输配电线路,加强电力综合治理,降低电力综合损耗,电力线路损耗同比下降0.15个百分点。
推行全员成本管理,实现降本增效。该油田将成本管理贯穿生产经营全过程,把降本增效的责任和目标落实到岗位员工。今年上半年,维修改造、物资消耗、管理费等操作费用同比减少8%。
技术进步,提高勘探开发综合效益
技术进步是挖潜增效的有力支撑。中原油田依靠技术进步,推动老区勘探开发,增添活力,提高经济效益。
高精度三维地震技术提升老油田勘探开发效果。今年,他们完善和应用高精度三维地震处理等技术,加强物探与地质、勘探与开发的结合,立足分区带、分层系整体解剖,实现老油田精细勘探“化零为整”,提高老油田勘探效益。文东斜坡带沙三构造—岩性油气藏滚动勘探取得突破,部署实施的3口探井均获高产油气流,新增探明储量226万吨。
综合配套技术提高区块调整改造效益。今年上半年,他们综合应用高分辨率测井、剩余油饱和度监测、油藏精细描述等技术,开展12个重点区块剩余油分布研究,实现面积0.01平方公里的复杂小断块、厚度0.2米的表外储层有效识别,剩余油解释符合率达85%集成应用中渗透油藏细分重组开发技术和低渗透油藏缩小井距技术,整体调整10个区块,自然递减率同比下降6个百分点;应用复杂井况修复和找堵水技术,对明一东块实施大修、侧钻、找堵水措施,自然递减率同比下降8个百分点。
优化水平井配套技术,实现水平井开发上水平。今年上半年,他们成功解决低渗透、薄油层水平井井身结构优化和压裂改造等难题,最大限度地解放油气藏,提高单井产能和开发效益,实现“三个提高”:1.5米以内薄油层钻遇率同比提高6.54个百分点,油层段固井质量优良率同比提高25个百分点,单井产能同比提高6.4吨。他们还对14口井实施水力喷射压裂改造,平均单井日增油5.3吨,实现低渗透油气藏有效开发。
优快钻井技术实现提速提效。今年上半年,针对内蒙古查干探区地层可钻性差、钻速慢的现状,他们研制“高速涡轮+孕镶金刚石”钻头和水包油钻井液体系,并应用欠平衡钻井和空气钻井,同比实现钻井提速35%,提高了勘探开发综合效益。